1 液压泵不能实现合流,挖掘机行走没有快速。
(2)适当增大双速阀弹簧的弹力。所以当背压阀弹簧折断、回油系统的压力降低时,指挥系统没有足够的压力来推动合流阀或双速阀,因此不能实现合流、使挖掘机行走速度加快。从分析其工作原理可知,前给予回路组合阀依照各自不同的工作情况,分别引来各自的工作压力油,通过梭阀推开限推开限速阀,打开总回油路,使整个液压系统处于正常工作状态,即各阀组及所有执行元件能够正常进油和回油。在操作压力解除后,阀芯在弹簧弹力的作用下能顺利复位。在换缶阀位置准确、电磁阀的合流阀无卡滞的情况下,泛起这一故障的主要原因是因为背压阀弹簧折断或弹力过小所造成的。只要抛光或研磨限速阀,使其阀芯流动灵活,该故障即可排除。
3)组合阀进油短管破裂。这种现象通常在液压缸新组装时轻易泛起,经由一段时间的使用,爬行现象会天然减轻以至消失。能使之串通的惟一途径是梭阀,要检查梭阀的密封性或更换梭阀。假如油液压力不正常,没有堵死的A、B油孔又出油,即以为中心回转接头的油道密封不好,油道已互相串通,需要修理或更换中心回转接头的密封件。
(4)假如组合阀的工作正常,可按顺序检查中心回转接头。从分析该挖掘机液压系统的结构、原理可知,在液压系统总回油路的最后一道关口设置了一个背压阀,使用权回油系统有1.2MPa的回油压力,合流阀便是利用此压力来推动阀芯实现合流的。
行走马达两个主油管爆裂。
(5)研磨双速阀,去除毛刺,使阀芯在阀体内流动自如,无卡滞现象。再拆卸另一个组合阀上的两根行走油管,启动发念头,拉动有堵头的组合阀的行走操作手柄,观察油液压力是否符合要求,再观察另一个组合阀(限压阀)的A,B孔是否有油液流出。除了组合阀的工作压力超过划定值外,最主要的原因是因为限速阀的阀芯在阀体内流动不灵活,有卡滞现象,造成由梭阀过来的工作油液不能正常推开限速阀,使回油不畅,致使回油阻力增加,引起瞬时压力升高而油管破裂。
(6)检查行走液压回路工作压力。
行走跑偏。先检查行走速度慢的一侧,从组合阀开始,拆卸限压阀上的两根油管,用堵头堵住出油口。因为总回油路不通,阀组及油管压力异常升高,柴油机负荷加大,只要准确组装梭阀,上述故障即可提到排除。检查的方法是:拆卸两个行走马达的A、B 油管,然后堵死其中一个液压马达的A、B油管;启动发念头,拉动堵死油管的液压马达的换向阀,检查油液压力是否正常(要确认两只补油阀工作机能是完好的);再观察没有堵死的液压马达的A、B油孔是否出油。
液压缸爬行。中心回转接头处油道良多,相互之间轻易串通。
7 动力臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸的活塞杆只伸出、不收进;回油压力升高,油管接头断裂,发念头负荷增加。液压住友挖掘机修理行走马达两个主油管(A、B)常常爆裂的主要原因是,变速之后双速阀的阀芯未能及时回位,致使进油口和回油口不能联能,引起油液压力瞬时过高。此时应:
。从液压泵输出的压力油,因为没有回路,阀组各管路的压力异常升高,造成油管破裂。上述故障除了阀芯在正常位置外,主要原因是因为梭阀装反所致。中心回转接头的第二、四油槽是联通左行走马达的A、B油孔的,而第三、五油槽是联通右行走马达的A、B油孔,假如是第二、三油槽串通或第四、五油槽串通,则挖掘机行走不寻常。假如使用一段时间后液压缸爬行现象仍旧存在,则应检查各密封件是否完好和装配准确。当棱阀装反(把梭阀上后组阀进油口误接到梭阀的出油口,而把出油口接到后组阀的进油口)时,总回油路上的限速阀得不到梭阀引来的工作压力油来克服限速阀的弹簧弹力,无法把限速阀芯推到回油位置,此时限速阀芯在弹簧压力的作用下处于封闭总回油路的位置。假如油液压力正常,另一个组合阀的A、B孔无油液流出,即可以为故障不在组合阀;假如油液压力达不到正常值,说明内泄漏现象严峻;假如另一个组合阀的A、B孔有油液流出,说明两组合阀已串通。挖掘机发生行走跑偏时,在认定行走马达技术状况正常、履带松紧度调整准确的情况下,可作如下的分段检查:
(8)操纵要规范。但应留意,增大弹簧的弹力不能简朴的用增长率加垫片的方法,必需以弹簧的弹力进行检测。更换背压阀弹簧,使回油压力达到正常值时上述故障即可得到排除。