分析原因可能有:主控阀斗杆保持阀阀芯卡滞在开口位置,使斗杆缸有杆腔高压油直接通过主控阀保持阀回油;斗杆缸有杆腔过载补油阀或提动头卡滞在开口位置,使有杆腔泄油量增加;主控阀斗杆主阀芯过度磨损,与阀体的间隙变大,导致泄漏量增加;斗杆缸油封或缸体内腔磨损,使内漏增加。
首先,检查主控阀斗杆保持阀是否卡滞、磨损。启动机器,将斗杆伸出后停机,拆开主控阀斗杆保持阀先导回油端口(见附图Dr2端口),观察是否有液压油从阀体内持续渗出。拆检发现无液压油渗出,由此判断斗杆保持阀先导阀滑动正常,无卡滞。
把斗杆放到地面上,拆检斗杆保持阀内的单向口,观察无液压油从阀体内持续渗出,由此判断斗杆保持阀先导阀滑动正常,无卡滞。把斗杆放到地面,拆检保持阀内的单向阀,结果单向阀阀芯表面光洁,无划痕,滑动正常。
其次,检查过载补油阀工作是否正常。将故障联与正常联的过载补油阀对调,操作机器检查故障仍存在,由此排除了过载补油阀故障的可能。
再次,检查主控阀斗杆联主阀芯是否磨损。机器卸压后,打开斗杆联主阀芯,看到主阀芯表面光洁,无纵向磨损纹路,排除了主控阀斗杆联主阀芯磨损的可能性。
最后,检查斗杆缸是否内漏。先将斗杆伸出到极限位置熄火,利用合适的吊装设备吊护住斗杆,再拧松斗杆缸无杆腔高压胶管接头,放松吊装钢丝绳,结果发现斗杆缓慢下落,由此判断斗杆缸内漏。
拆检斗杆缸活塞杆,确认活塞油封有纵向沟痕。更换活塞密油封,加注过滤后的液压油,工作至今再无异常。